技術支持案例
案例一
收到客戶訴求及失效情況 → 分析工況,失效情況、提出設計方案 → 應用設計優化方案 → 確認方案定稿設計 → 迅速投產生產制作 → 驗收交付 → 跟進效果驗證
140閥門設計壓力22.45MPa,設計溫度510℃,最大關閉壓差22.45MPa,工作中入口壓力20.52MPa,出口壓力0.86MPa,工作溫度410℃,正常情況下平均流量為8000kg/h(開關時間各半,因此開啟時流量為16000kg/h)。
流經閥門的介質為LPH熱高分油渣,密度為1200kg/m3,動力粘度為50mPa·s,固體含量為53.6%,氣化量為1.5%~10%。含有固體顆粒的流體介質對閥芯沖刷侵蝕,使閥芯破壞,導致閥門失效。根據Preston磨削經驗公式,閥芯的沖刷侵蝕與閥芯周圍的流體速度和壓力成正比。
案例二

背景:
人類石油需求量逐年增多,石油開采儲量在逐年下降,煤制油技術的開發解決了這一能源緊迫性問題。但煤制油面臨的苛刻環境使其對材料和裝備的要求非常高,單向閥作為煤制油技術的關鍵核心零部件需求量高速增長,但早年單向閥的研發生產被德國所壟斷,單價高昂,而且使用壽命僅1到3小時,這些都嚴重制約了煤制油技術的發展。
解決方案:
西迪公司為了滿足煤制油領域廣大客戶對單向閥的大量需求,潛心研究單向閥生產技術,實現自主化生產煤制油設備關鍵零部件,打破了德國壟斷生產局面,為煤制油技術做出重大貢獻。
取得成效:
自主化生產單向閥實現了將價格壓縮至原來的1/9,節省了成本,使用壽命也大大提高,被央視新聞聯播報道“匠心創新,亮出中國制造新名片。”